1. 서 론
2. 실험 방법
2.1 시험편 제작
2.2 반응표면분석방법
2.3 실험 장치 구성 및 품질 평가 방법
3. 실험 결과 및 고찰
3.1 인장전단강도 및 너깃 크기
3.2 저항 점용접부 단면 거동 분석
Table 3
4. 반응표면 분석방법을 활용한 용접 공정변수 최적화
4.1 회귀식 도출
4.2 분산분석
Table 4
| Response | S | R-sq | R-sq(Adj) | R-sq(pred) |
|---|---|---|---|---|
| Tensile shear strength | 0.0174158 | 99.16 % | 98.94 % | 98.62 % |
| Nugget size | 0.0647569 | 98.94 % | 98.67 % | 98.22 % |
| Expulsion | 0 | 100 % | 100 % | 100 % |
Table 5
| Source | DF | F-Value | P-Value |
|---|---|---|---|
| Model | 9 | 459.19 | 0.00 |
| Weld current (kA) | 1 | 3619.63 | 0.00 |
| Weld time (ms) | 1 | 397.99 | 0.00 |
| Interaction | 1 | 17.20 | 0.00 |
| Error | 35 | - | - |
| Total | 44 | - |
4.3 반응표면분석 및 최적용접조건 도출
4.4 재현성 실험
Table 8
| Category | Predicted value | Mean value | Std. Dev. | Error (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Shear strength (kN) | 1.75 | 1.72 | 0.07 | 1.6 |
| Nugget size (mm) | 4.88 | 4.69 | 0.15 | 3.9 |
| Expulsion | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 결 론
1) 실험 조건에 따른 용접부 특성
4 kA : 불완전한 용융과 거친 미세조직이 형성되었으며, 너깃 크기는 3.2 mm로 작고 국부적 결함이 발생하였다.
5 kA : 균일한 석출물과 미세조직이 형성되었으며, 너깃 크기는 4.8 mm로 증가하고 경도 분포도 균일하게 유지되었다.
6 kA : 과도한 열입으로 인해 너깃 크기(5.6 mm 이상)가 급격히 증가하고 날림 및 미세균열이 발생하였다.
2) 반응표면분석 및 회귀식 도출 결과 중심합성계획법(CCD) 기반 실험설계를 통해 용접 전류와 통전 시간을 독립변수로, 인장전단강도, 너깃 크기, 날림 발생을 종속변수로 설정하여 회귀식을 도출하였다. 결정계수(R2) 값이 0.99 이상으로 높은 적합도를 보이며, 실험 데이터를 효과적으로 설명할 수 있음을 확인하였다.
3) 분산분석 결과 용접 전류가 인장전단강도와 너깃 크기에 가장 큰 영향을 미쳤으며, 통전 시간의 영향은 상대적으로 낮았다.
4) 다중 반응 최적화를 통해 용접 전류 5.25 kA, 통전 시간 300 ms가 최적 조건으로 도출되었으며, 실험 검증 결과 인장전단강도와 너깃 크기의 예측 오차율은 각각 1.6% 및 3.9%로 낮은 편차를 보였고, 날림은 발생하지 않았다.
본 연구를 통해 도출된 최적 조건은 17-4PH 스테인리스강 이종 두께 점용접의 품질 평가 및 공정 최적화에 신뢰할 수 있는 기초 데이터를 제공할 것으로 기대된다.



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